惟創(chuàng)新者進(jìn) 惟創(chuàng)新者勝
創(chuàng)新是發(fā)展之魂。煉鐵廠積極引導(dǎo)廣大員工立足崗位開動腦筋、激發(fā)才智、集思廣益開展技術(shù)創(chuàng)新,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3#爐槽下返焦、返礦兩條傾角皮帶原設(shè)計使用工頻控制,造成皮帶運(yùn)行耗電高、機(jī)械磨損高和維護(hù)費(fèi)用高。為此,煉鐵廠決定對3#高爐槽下返焦返礦傾角皮帶進(jìn)行變頻技改。在電儀段長張永波的帶領(lǐng)下,組織電儀人員確定皮帶工藝參數(shù),精心設(shè)計,制訂技改方案,使用1#高爐拆除的電控柜及變頻器,利用高爐休風(fēng)機(jī)會對兩條皮帶實(shí)施改造。經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),此次技改非常成功。實(shí)現(xiàn)了皮帶輸送機(jī)的軟起、軟停運(yùn)行方式,解決了皮帶在工頻運(yùn)行時出現(xiàn)的“飛車現(xiàn)象”,提高了系統(tǒng)的功率因數(shù)和系統(tǒng)效率,改變了以前電機(jī)工頻恒速運(yùn)行的模式,通過降低轉(zhuǎn)速來降低電耗及減少皮帶和機(jī)械設(shè)備的磨損,不僅節(jié)約了電力能源而且延長設(shè)備使用周期,降低了設(shè)備維護(hù)成本。經(jīng)測算,此次改造每年可節(jié)約電耗30.7萬kWh,為公司節(jié)約生產(chǎn)成本約35萬元/年,并獲得公司3000元的創(chuàng)新獎。
眾人拾柴火焰高。煉鐵廠積極鼓勵職工立足崗位創(chuàng)新,將創(chuàng)新思維廣泛應(yīng)用到優(yōu)化管理、優(yōu)化工藝和優(yōu)化操作的生產(chǎn)實(shí)踐中,為煉鐵廠注入無窮活力。